导语
近期,东方希望准东工业硅下狠心、打硬仗,通过不断地对标技改,终于啃下了车间烟气散逸这块“硬骨头”。
记准东工业硅冶炼三车间出炉烟气治理
昌吉吉盛新型建材有限公司(简称:东方希望准东工业硅)工业硅部10号电炉,此刻炙热的硅浆正如泄洪般喷涌而出,顷刻间阵阵热浪扑面而来,夹杂着丝丝烟雾,站在10号炉前的工程师周江和技术员蒲军紧紧盯着出浆口,微弱的烟雾流出,没有四散,虽然戴着口罩仍然能感觉到他们脸上流露出的激动、喜悦和欣慰。
工业硅项目是东方希望在新疆“六谷丰登”规划蓝图中极为重要的一环,实现工业硅烟气的净化排放一直是工业硅部重点关注的问题。随着自动倾翻浇筑系统的投运,工业硅部一、二、四车间烟气散逸问题已得到彻底改善,但工业硅三车间由于设计之初存在部分缺陷,导致自动倾翻浇筑系统迟迟未能投用。近期,工业硅部下狠心、打硬仗,通过不断地对标技改,终于啃下了这块“硬骨头”。
由于三车间电炉出硅配套的溜槽小车无法拉出,致使溜槽不能进出浇铸点,导致自动倾翻浇铸系统无法投运。而如果在外面重新做浇铸系统,不仅要花费大量资金,原有的浇筑设备也会闲置浪费,而且技改过程中还需要停炉,将严重影响工业硅的正常生产。
怎么才能做到“既好,又快;还要消除一切形式的浪费”呢?针对目前的现状,工业硅部组织了一次又一次讨论,方案一个个被提出但又被推翻。
周江与蒲军就是这个攻关小组的成员,他们在现场不断地试验和研究,通过多次实地勘察、对标和论证,最终决定采用在二楼做电动葫芦吊起溜槽,用锭模车拉出溜槽的方案。
在10号炉技改的过程中,为延长溜槽的使用寿命和增加流速,经过周江和蒲军的反复研究,他们增加了溜槽的长度,并将溜槽内的碳砖前后的坡度增加。在自动倾翻浇铸试验中,出炉烟气的收集率达到80%以上,20%的烟气从溜槽上方的溜槽提出口逸出。较大的改善了烟气四溢的现象。80%出炉烟气的收集率已能达到技改要求,说明浇铸烟气治理取得了成功。
目前,10号炉自动倾翻已经投运,与在外面浇铸相比,烟气治理效果也非常明显。但是两位师傅并不满足,为进一步提高浇铸烟气收集率,两位师傅又继续讨论、研究,最后制定出在浇铸口加装移动密封门的改进方案,经试验,使用后出炉烟气收集率将达到95%以上,接近完美。
周师傅说:“事事追求点点滴滴的合理化,就是没有最好,只有更好。”
事事追求点点滴滴的合理化,就是没有最好,只有更好。我们不喊口号,真打、实干,做事从细节入手,抓住小目标,不断完善、改进小数据,就能逐渐扩大企业相对优势,就能提高企业竞争力。
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容