【中国铁合金网讯】酒钢宏兴股份公司不锈钢分公司克服快节奏生产带来的工艺、设备压力,加强保障能力和现场生产运行管控,进一步稳定生产秩序,提高生产运行质量。8月份,该公司炼钢、热轧、冷轧产量均创产品结构调整后新高,“拓存创增”工作取得实效。
7号高炉复产后,随着产能释放,为进一步稳定生产秩序,提高生产运行质量,不锈钢分公司结合自身特点围绕保产工作开展梳理和研讨,制定了一系列稳产保产措施。通过全体干部职工共同努力,8月份,不锈钢分公司炼钢区域完成产量10万吨,热轧区域完成产量8.2万吨,冷轧区域完成产量5万吨,均创产品结构调整以来最高值。
炼钢分厂从行政管理、生产计划、设备保障、质量管控等方面,制定了高产期间具体保产措施。通过优化生产组织,缩短转炉冶炼周期,并对瓶颈环节进行技术攻关,平均冶炼周期减少了5分钟,日产量增加两炉。同时,通过优化生产组织,提高了连铸连浇炉数,430系列钢种由原来的7炉提高至9炉,部分浇次甚至达到10炉。此外,炼钢区域充分利用检修、日检、待铁停机等的时间,开展设备消缺,对前期设备故障整改措施重新进行评估落实,认真控制检修过程,把好质量关,严格控制检修质量,保证了设备稳定运行,为完成产量任务创造了必要条件。
热轧分厂不断优化生产工艺,克服采用新型高速钢轧辊对工艺和质量的影响,使换辊次数由8小时5次降低至3次,同时将辊役由原来的每辊轧制10块次提高至15块次。此外,该分厂对卷取机高速卷取工艺进行立项攻关,消除了长期以来高速卷取对产品质量带来的不利影响,将卷取速度由3.9m/s提高至5.5m/s,薄规格出钢速度由620秒降低至545秒。仅此一项,使热轧日产能提升2400吨。该分厂还制定了轧线清理设备点检到厂制度,有效降低事故发生率,保证了生产效率。
冷轧区域充分发挥铬钢线灵活性,由之前的零星生产提升至月产2万吨,罩式退火430钢种以及马氏体钢种全部由铬钢线生产,有效减轻了热退火酸洗线压力,保障轧机供料充足,减少了停机待料时间。同时,针对轧机生产效率较低的问题,冷轧区域开展工艺技术攻关,使超纯铁素体不锈钢由8小时4卷提升至6卷,430系列钢种由8小时5卷提升至6卷,确保了“拓存创增”目标任务的完成。
(转自酒钢日报)
- [责任编辑:王可]
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