每吨焙烧粉、锰粉生产成本连续4月低于计划成本
自今年下半年以来,天元锰业集团金属锰原料厂推出一系列增收节支新举措,实现了焙烧粉、锰粉的吨生产成本连续4个月低于计划成本的历史性突破,共增收节支近300万元。
技改大修为增收节支奠定基础。该厂对立式焙烧炉进行了大修,修复了烟道、隔热层、炉床及下料口,更换了焙烧一车间12台炉子和四车间13台炉子的数百根还原管,保障了正常生产;对锰粉车间的2台精细选风机的转子总成进行了大修,稳定了锰粉过筛率,提升了台时产量;首次使用雨水收集池的雨水代替自来水,作为焙烧炉降温用水,节约用水成本的同时,解决了焙烧车间水耗长期超标的难题;对4台辊磨机进行了技改,通过调整辊压机的辊缝及调节阀,提高了设备利用率,电耗明显降低。
增收节支得益于精细化管理。该厂组织人员定期开展质量专项检查,重点对锰矿石的均化,计量设备的维护与使用,县渣场的分渣、拉渣、取样、化验等情况进行检查,确保了原料质量的稳定。该厂负责人带领管理人员到物资大库,学习交流物资部的物资储存管理和现场5S管理经验,同时带领各车间负责人、技术人员到各锰厂,就原料使用情况进行回访,促进了管理水平和工作效率的提升。该厂根据参培人员岗位,制定了不同的培训计划和内容,多批次开展了质量教育、正向管理等专项培训,有效提高了员工的综合业务能力。
“金属锰原料厂紧紧围绕集团今年‘抓环保、促稳定、降成本、增效益’的工作方针,在创新管理模式、加大安全生产管控、提升员工岗位技能、小技小改、修旧利废等方面做足做实文章,为增收节支提供了有力保障。”该厂负责人说,全厂将进一步完善工作思路,强化工作措施,加大精细化管理,不断激发员工的创造性和主动性,探索增收节支新途径,确保完成全年生产经营和降本增效目标任务。(来源:天元锰业)
- [责任编辑:liujianwei]
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