原料进厂由智能软件系统称重,原料入炉由最新电子计量设备配料,工作人员在配电室通过用电仪表计量系统即可掌握冶炼炉况,从而调整优化生产运行方式。大同晋能锰业公司近年来向计量要效益实实在在尝到了甜头,节能降耗年均节约资金750余万元。
作为耗能大户,在原材料、电费不断涨价的冲击下,为了完成市政府下达的降耗指标,严格控制能源消耗,使能源计量真正凸显掘金挖银的效益,该公司明确提出靠计量量化管理企业、指导生产、节能降耗的工作思路。自2005年以来,公司累计投入650余万元,共配置电、水、氧气等各类能量计量表2000余台,逐步建立完善了以计量数据管理为中心的能源管理模式,使重要能源计量测点配备率达到了100%,使绝大部分能源有了交割结算的依据。通过企业内部的节能降耗,挖潜增效和“斤斤计较”过日子,公司每年节约用电1200万千瓦时,节约用料1800吨,吨产品水耗降幅27%,矿耗、电耗均达到全国同行业先进水平,产生了巨大的经济效益和社会效益。
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